2016-07-15 08:19
答案一:改造冷床冷却水管路
近日,矿业公司机械厂精铸项目部结合现场生产实际,对冷床冷却水管路进行了改造,取得了良好效果。
精铸项目部新增砂处理系统后,造型使用的砂子需经冷床快速降温后,才能更好地保证砂子的循环利用。项目部冷床原有冷却水压力较低,并且是利用中频炉循环水进行喷淋,开启后,炉体冷却水水压会明显降低,使炉体冷却效果受到影响,降低冶炼效率。此外,由于原管道设计喷淋后冷却水会聚集在冷床下水池内,造成水位持续上涨,这就需要抽水排出,而循环水的持续损失又需要中水进行补充,造成水资源的浪费。
针对这一问题,精铸项目部结合现场生产实际,积极想办法,决定对砂系统冷床冷却水管路进行改造。他们利用冷床下部水池,加装了潜水泵及喷淋管路;利用地下渗水补充喷淋水,使冷却水喷淋能够反复使用,不仅解决了原冷却水水压较低、冷却效果差的问题,同时还无需再加注中水,减少了相关水资源的浪费。在此基础上,他们还进一步优化了管路设计,将管路改成双出口,抽出来的水既可以导入淋浴器,又可以导出外排,使蓄水池中的水更好地实现循环利用。
答案二:改造电极夹头油管路
近日,通钢公司第一钢轧厂炼钢机械车间板坯工段精炼班成功改造了2号精炼炉电极夹头油管路,每年可节约材料费132万元。
板坯工段精炼班职工在点检2号精炼炉时,发现液压站油箱油位两天内持续下降,经排查,确认为电极夹头介质管线与电极横臂冷却水管路相通,其液压管线贯穿于横臂冷却水中,且管线材质为碳钢,造成液压油混入到冷却水管路,致使液压油未通过回路进入油箱中,从而使液压站油箱油位持续下降。如不及时对其进行改造,将会造成大量液压油的浪费,增加材料费用。
针对此问题,该班组取消了原有贯穿于横臂冷却水中的液压管线,将管线改到电极横臂外侧,并且将管线材质改为厚壁白钢管,管线固定方式采用绝缘管夹固定,避免接地损伤管线。目前,2号精炼炉电极夹头油管路改造后设备运行效果良好,每月可节约液压油30桶。
(摘自中国钢铁新闻网2016年7月14日)