2016-07-12 08:18
近日,长钢公司炼钢厂行车车间进行渣罐喷涂攻关,利用成本低廉的除尘灰作为主料试验喷涂。据初步估算,该设备的投用,年可减少渣罐损耗10个,节约成本154万元。
炼钢厂焖渣工程上马后,在安全和成本上都较以前有很大改善。然而,原先在墩子上碰罐的位置被挤占,墩子被迫向北移位,存放到渣罐冷却区,造成渣罐周转存放和碰罐困难,且存在安全隐患。为解决这一难题,该车间克服各种困难,从设计上改变工艺流程和喷涂方法,决定利用污泥池淘汰的渣浆泵、污泥池备件区淘汰的电机、材料库闲置的大直径钢管、螺旋输泥设备和摆线减速机等废旧闲置材料备件,自行设计绘图制作渣罐喷涂设备。
经研究改造,新工艺不再使用干喷技术,而是采用低廉的除尘灰作为原料,利用搅拌器搅拌均匀,用渣浆泵高压喷射到渣罐四周。在渣场渣罐存放区柱子间隙搭建喷涂平台,倾翻后的渣罐放置到平台东侧,达到3—4个渣罐,操作人员开启喷涂设备,集中喷涂完毕后,利用渣罐热量烘干后上线使用。
经过两个月的试运行,每班倾倒渣罐约13个,渣罐不用碰罐倾倒成功率达100%,杜绝了渣罐碰撞墩子才能倒出的弊端,减少了行车设备的损坏。
(摘自中国钢铁新闻网2016年7月11日)