2016-03-15 08:24
“最近F2皮带出现漏料、滞料现象,我观察了一段时间,发现皮带上有裂痕和磨损不平的现象。”王鹏飞向车间主任反映生产情况。“咱们可以试试修补,虽不美观,但可以节约不少资金。”
王鹏飞,长钢公司炼钢厂原料车间上料组职工,除了用心工作,他还好钻研、琢磨,生产中总能提出一些小点子。在别人眼里是废品,在他这里都是宝贝,废旧皮带、废旧螺栓、废旧砂纸,他都要捡回来。他说:“现在企业这么困难,我们得把‘抠’的精神重拾回来,能省的省下来,与企业一起渡过难关。”
为了不影响炼钢生产正常运行,王鹏飞先把用料上足,利用上料的时间差,将皮带停运,抽空进行粘补。他拿出事先买的万能胶,先把裂痕部位细心打扫干净,再用万能胶进行粘合。他算好时间,计算出从清扫到粘合干透需要的时间,再决定此时间段能够修补几个。坚决不能影响生产,这项铁令是他工作的宗旨。
裂痕处这样修补,但磨损处却并不适用,磨损处需要用钉补法进行修复,工序较麻烦。于是王鹏飞找到了职工杨建华。一条皮带有6个层面,首先要确定创伤层面有几层,把创伤面打磨整齐,再找来同样层面的补丁裁剪、打磨,用胶粘好,再用钉子钉牢……每个细节,他们都细心认真。350米的皮带经过48次大小“手术”,终于被“治”愈。使用期两年的皮带如今已正常运转3年零6个月。据测算,一年可节约费用15万元。
“三分修七分管”,除了在细心修补上下功夫,该车间还在日常管理上动脑筋,在“防”上下功夫。制定了严格的管理考核和奖罚制度,真正把皮带的损耗降下来。通过修复再利用,实现皮带效益最大化。
(摘自中国钢铁新闻网2016年3月14日)