2015-12-24 08:13
通过近一个半月的核实、评比,日前,由达钢集团工会组织的第三季度劳动竞赛评比成绩揭晓。
以大众创新、全员创效为主题的“金点子”活动,在钢铁寒冬中,激发出一线员工立足岗位,发挥聪明才智,大力开展小改小革的热情。前3个季度,达钢集团从上报的近200个创新项目中,共评选出来自一线的95个最佳“金点子”,每个“金点子”年可创效5万元~300万元不等。
小改小革聚集创新活力
11月12日,达钢劳动竞赛委员会主任、工会副主席杨磊握着钳工潘传军的手,向他表示热烈祝贺,并把1500元的“金点子”一等奖奖金奖励给他。在第三季度,由潘传军等人实施的连铸机火焰切割机高效稳定运行综合改造项目,针对设备实际,实施了大量的技术创新和小改小革。项目改造后,根据测算,年可节约配件消耗30余万元,降低定尺消耗100余万元。
“针对设备存在的问题,我们实施了大量的技术改造。改造不仅考验着我们的技术水平和能力,更考验着我们是否用心尽责。切割小车在跟随钢坯切割后返回,以前采用电机带动的方式,由于高温影响,电机和电缆绝缘受损快,使用寿命短。于是,我们大伙设计,做成了一个组合式配重自动返回装置,不仅解决了这一难题,而且节约了电耗。”潘传军回忆起切割机综合改造项目,当时和同事们争论的场景还历历在目,“设计制作之初,因配重返回会导致切割小车撞击,出现设备损坏脱落和误差,被一部分人强烈反对。为消除疑虑,我们拿出了更加详细的解决方案,包括定滑轮位置、自制的蝶形弹簧缓冲装置等,让疑惑人员心服口服。”
像这样一线职工通过细心观察,找到整改关键点的例子还有很多:烧结工序员工,把炉箅条从方形头改成倒三角形,减少箅条与台车接触面,从而降低烧损达30%;皮带机操作工,自制了半自动托辊装卸器,可快速更换运输带托辊;焦化的技术人员和钳工,设计制作一个旋转焦罐离线检修装置,解决检修难题。
“每一个小改小革,都凝聚着员工的用心。”达钢集团党群工作部部长李泽华说,“把每个小改小革汇聚起来,就形成了创新的活力,就实现了创效的目的。”
创新源于细致观察
炼铁厂3号高炉在放铁期间,水渣总是蒸汽弥漫,既影响炉前作业安全,又锈蚀着炉前厂棚钢结构。如何低成本解决弥漫的蒸汽,是3号高炉工作人员亟待解决的问题之一。炼铁维检作业区主任唐武兵到农村去参加宴席时,看到农村使用的灶台和烟囱,突然灵光一闪:要是在水渣沟上做成一个吸气罩和烟囱,不耗电就能自然排放。经过设计制作,这一改造果然解决了水渣弥漫这一难题。
原料工段皮带操作工张伟到高炉工段协助检修时,看到许多槽下丢弃的1400mm钢芯皮带。丢弃皮带接头损伤,边沿处有严重破损,但其他部分完好无损。他设想,要是把破损的边沿割除20mm,做成1200mm宽,并将接头重新粘连,用在宽度需求较短的原料运输皮带机上,岂不是达到二次利用的目的?他的设想得到了领导的认可,曾经废弃的旧皮带,经他处理后,重新上岗变成了新皮带。
“我们评价‘金点子’,有3个硬性指标,一是实现前后效益对比,二是自创,三是要经得起检验。”杨磊介绍道。今年初以来,炼铁厂上报的“金点子”充分体现了一线员工的自主创新性,并切实达到了降成本的目的。“当然,我们对创新者的奖励也会按时兑现,一等奖1500元,二等奖800元,三等奖400元,这些都是奖励给创新个人的。”
小创新汇成了大创效
炼铁厂供料工段是一个有着90人左右的运输工段,主要负责运输烧结矿、机焦、块矿等高炉炉料。一个以皮带运输为主的工段,到底能不能创新?今年初以来,供料工段开展了“我为挖潜出点力,提一个好点子,想一个好办法,得一笔奖励金”的活动,用事实证明,创新不分工种,不分大小。
供料工段前三个季度,共上报“金点子”8项。通过评定,“改造溜槽角度,在现有除尘吸风条件下控制住粉尘外溢”“取缔17号皮带,降低设备消耗及电耗量”“矿22扩能改造,增大烧结矿运输能力”3个点子获得工段奖励。“在岗位上的小改小革,既可以减轻我们自己的劳动强度,又可以为企业创效,还能得到奖励,我们普通皮带工干起工作来也有乐趣。”工段一名皮带工表示。
“以‘金点子’活动为契机,在激励员工大力开展创新的同时,我们还举办了岗位大练兵、大比武活动。”杨磊介绍说。据悉,达钢集团已连续举办了11届岗位练兵、技术比武技能大提升活动。2015年,达钢共有19个技术工种、2000余名人员参与到技能提升活动中。为提升技能,达钢集团人力资源部培训科还开展了多项有针对性的技术交流。不仅如此,达钢集团每年还举办一次创新奖励表彰大会、技术比武表彰会,对特别突出的创新项目和创新人才,给予奖励和特殊工资待遇,在生产一线营造出了比学赶超的良好氛围。
(摘自中国钢铁新闻网2015年12月22日)