2015-10-26  09:39
					
“现在降本空间越来越小,要想再省钱,就必须斤斤计较,将消耗算到极致,拧干费用‘水分’。”10月份以来,河北钢铁集团承钢工程技术公司自动化中心1780作业区立足维修岗位,本着降本不拒小的原则,开展了“微降本”评比活动。“降本‘紧箍咒’没有紧出员工的情绪,反而更加激发了他们拧干费用‘水分’的热情。”正如作业长张伟说的这样,职工的降本意识显著提升,“微降本”成效显著,截至目前实现降费7.2万元。
免维护拧干电磁阀消耗“水分”
在“微降本”活动中,1780生产线层冷现场的200个电磁阀吸引了职工亚艳钢的目光,亚艳钢发现这200个电磁阀由于长期处于水雾包围的环境中,经常被锈蚀,不仅易影响冷却效果,还影响了产品质量,而且频繁更换的电磁阀也是一笔不小的开销。
锁定问题的亚艳钢,凭借扎实的维修技能对电磁阀进行了“小手术”。术后电磁阀实现了免维护,有效地延长了电磁阀的使用寿命,月节约费用1.6万元。那到底是什么神奇的“小手术”呢?原来亚艳钢在原电磁阀线圈上并接了一个电阻和一个二极管,然后用环氧树脂封装,一次成型,实现了永久免维护,而且现场接电磁阀还提高了工作效率,降低了维护量,确保了生产稳定。
以改代换拧干端子消耗“水分”
月中一次点检中,职工李国文发现1780现场ET200站柜内的保险端子,当检测元件接地后保险易熔断,但由于保险端子选型的原因,电源通过电阻和发光二极管,电流较小,二极管几乎看不到光亮,这样查找故障源就比较困难,而且端子箱内有约1200个保险端子,一个端子2元钱,批量更换也是一笔不小的费用。
“微降本”意识渐浓的李国文,当即决定用以改代换的办法省下这笔费用。最终李国文决定将电阻减小,当某一保险熔断后,流过二极管电流能够清晰快速判断出故障源,避免批量更换保险端子,月降备件成本1.4万元。
用好下线件拧干传感器消耗“水分”
职工鞠在丰针对位移传感器尾板因磨破、线管损坏等原因,导致传感器引出线断裂造成的损坏问题,本着“取其精华,去其糟粕”的原则,对下线的位移传感器进行“解剖”,将下线位移传感器好的引线剪下,通过粘补措施焊接到好的尾板上,确保位移传感器上线正常使用。同时将好的下线位移传感器零部件进行精心拆解,妥善保存以备使用,有效减少了位移传感器的备件消耗,月降费1.8万元。
在全力确保下半年“双一百”目标实现的过程中,承钢人坚持锱铢必较降成本,千方百计增效益取得了实实在在的成效。
(摘自中国钢铁新闻网2015年10月22日)