2015-01-31 08:15

    长钢公司炼铁厂青工立足岗位,积极投身“五小”活动,不仅降低了生产成本,而且为高炉稳顺创造了条件。

  小革新创效益

  九高炉炉前除尘设备因泥炮回旋油管长期磨损,造成油管和抗磨液压油浪费,泥炮不能正常运行,且容易发生事故,影响泥炮的正常堵口,给生产带来隐患。九高炉炉前青工与炉前专家多次深入现场进行分析讨论,将油管进行短管连接,把原来铁管缩短,再焊接丝扣。改造后除尘罩不再摩擦油管,每月节省油管6根,抗磨液压油用量明显减少,每月节省液压油1桶,同时节约费用2万余元。

  小发明保安全

  三高炉小加压泵无法满足铁口冷却壁冷却要求,为预防铁口冷却壁发生事故,决定启用90千瓦大加压泵。随着使用,加压泵电机温度高达70℃,轴承温度高达109℃,每年都有烧坏现象,返厂维修费用每次上万元。小组青工集思广益,通过改换润滑剂、更换水密封圈等措施,使电机温度逐步降至44℃,轴承温度降至46℃左右,年节约电机维修费用2万余元。同时合理维护了铁口冷却壁,有效提高了安全系数。

  小建议除顽疾

  除尘喷煤区域有风机18台,轴承箱最长使用寿命达10年。各轴承箱端盖密封原设计为骨架油封,骨架油封材质为橡胶,易老化、磨损,导致轴承箱漏油,损失油量较大,污染现场。也容易造成润滑油变质,缩短轴承寿命,且更换骨架油封费时费力。后期更换为盘梗密封,盘梗密封操作困难,易与轴产生摩擦,导致温度升高,使用周期短。技术人员通过对比分析,将原轴承箱端盖密封改为迷宫密封,利用迷宫密封中多层次的油封通道减少油的损失,并且隔绝轴承箱与外界空气的连通,减少润滑油的变质,延长轴承使用寿命。改造前轴承使用寿命平均为6个月,改造后轴承寿命可达12个月,节约备件费用8000元。

  小设计降成本

  八高炉槽下振动筛以前使用的弹簧垫,因长时间振动螺栓容易松动导致吊挂损坏,影响设备正常运行。小组青工仔细琢磨,利用废旧皮带,设计制作成相同尺寸的垫片,在密封性能增加的同时,弹性也相应提高,根据使用的螺丝孔度打眼,制作成相同大小的垫片,安装在螺栓下,经实践,吊挂处的故障减少,使给料机的丝杠、吊挂、挂钩使用寿命提高了一倍。同时还减少了现场炉料、粉末跑冒滴漏现象,改善了工作环境,每年节约备件费用5000元以上。

  小创造节电耗

  原料新区矿线共6条皮带,供应八九高炉的原料输送,每天上料量约12000吨。因上料过程繁琐,经常出现组织不够紧凑、皮带空转或料流量过小等问题。矿线小组青工通过现场测算每天上料量和上料时间,创造性实施2、4号皮带上料,1、3号皮带备用方案。通过一个月运行,单皮带上料完全能够满足生产需求,而且上料节奏紧凑,给日常检修提供了充足时间,每月节约电费2万余元。

                              (摘自中国钢铁新闻网2015年1月30日)