2014-10-10 08:08
“以前这些废水都进入唐钢的废水管网,现在则全部‘转岗’,作为高品质软化水供给炼钢转炉汽化冷却使用,在生产中又挑起了大梁。”9月16日,在河北钢铁集团唐钢公司动力部热电一车间厂房内,技术员胥海江向笔者介绍了他们最新的“淘金”战果。
在胥海江的带领下,笔者来到一个圆柱形的锅炉除氧器前。“它的作用是利用蒸汽加热去除锅炉给水中的氧气及其他气体,以保证水的品质,防止锅炉腐蚀。”他介绍道,“蒸汽给除氧器加热后便凝结成水,再流到疏水箱,每天收集60立方米左右。按照原工艺设计,以前这部分水全部排到废水沟,再流入水处理中心进行再处理。”
经过今年6月初与该部热电二车间一次点对点、面对面的对标学习,胥海江等技术人员看到对标单位在废弃能源回收利用方面做得不错。他们深受启发,回来后开始重新审视现有工艺,努力从合理中找出不合理,从正常中发掘异常。
改变往往来自敢于自我否定、付出实践的勇气。6月中旬,胥海江等几名技术人员在车间主任牟文考的带领下,开始对车间发电工艺系统产生的废水、废汽等利用现状进行详细摸排。经过几天的努力,他们捋出了一份《车间废弃能源回收利用现状分析》。“我们在废汽回收利用方面做得还不错,废水利用方面仍有短板,其中我们查找出锅炉除氧器凝结水存在高质低用问题,大有文章可做。”胥海江介绍道。
经过认真分析,他们确定锅炉除氧器的凝结水,已去除了水中的氧气等杂质,属高品质软化水。虽然国内大部分企业均采用排入地沟的方式,但这种设计方式存在先天缺陷,完全可以把这部分水回收利用。究竟怎么回收?又利用到什么地方?没有现成的答案,胥海江便在牟文考的带领下深入现场,并与该部给水三车间技术人员一道分析研究。最终,他们决定利用一根长50米、直径为200毫米的废弃管道,一头连接疏水箱,一头接入附近的软水站,将凝结水引入到厂区软化水管网,作为转炉汽化冷却水使用。
“现在我们每班启动一次疏水泵,将疏水箱收集的凝结水全部送入管网,让每一滴废水都物尽其用。我们粗算了一下,一年下来可节水1.7万立方米左右,节支近7万元。”胥海江高兴地说。
(摘自中国钢铁新闻网2014年10月9日)