2014-10-08 08:41

    一个只有8名职工的班组,对降低成本有多大贡献?小到一根热电偶,大到炼焦试验炉,从节约几千元到几万元,柳钢焦化厂环水车间小焦炉班组不放过任何一个可降低成本的细节。今年1月~8月份,该班组降本15.7万元。

  班组修复能手多

  分析试验设备使用到一定年限时,总会出现一些小问题,特别是一些易损件。为缩短检修时间及降低生产成本,班组人员不断摸索,解决了不少设备上的“疑难杂症”。

  在小焦炉班组里,8台试验炉所用的铂铑-铂热电偶价格从3000元到9000元不等,电偶易损坏,且损坏后只能报废。职工李旭佳和班组成员一起利用自身电工、仪表的专业技术,研究出修复炼焦试验炉的钢玉铂铑-铂热电偶丝熔接技术,成功修复了12根钢玉铂铑-铂热电偶,降本6.6万元。

  总成是热性能试验炉的关键部位,总成里的电炉丝烧断,只能向厂家购买,耗时又不划算。该班成员罗华提出:“咱们既然连热电偶都能修复,何不自己动手焊接电炉丝呢?”

  于是,罗华与李旭佳利用工余时间一头扎进修复试验的研究中,没多久,就成功修复了3台热性能试验炉的总成,降本近5000元。

  看着他们的“成果”,大伙儿的积极性被激发出来了,纷纷参与其中。经过努力,大伙儿一起成功修复了一台烘箱和一台直流电焊机,降本8000多元,班组成员俨然成为了设备修复能手。

  人人献策降成本

  “班组成本就是设备成本,把设备成本降下来了,就是提高了效益。”近日,在一次班组学习会上,班长唐世保这样发表自己对班组成本管理的看法。接着,成员们纷纷发表自己的看法。

  “我们可以试试改造炼焦试验引擎机。”

  “能不能将普通铁箱改为耐高温不锈钢板做成的炼焦试验箱?”

  说干就干,大伙首先想到的是手摇引擎机器。在原来40千克炼焦炉试验中,装炉、出炉所使用的是手摇引擎机。因此要吊装近50千克的煤或焦炭,人工手摇要近80次以上,劳动强度非常大。职工王锦明在钳工班找到一个旧的小型电动液压泵,把原来引擎机的手摇装置拆卸掉,焊接一个小平台到引擎机上,把电动液压泵安装固定到小平台上,一个小小的改造就完成了。

  改造后,装炉时间缩短了20分钟,工作效率提高了,人员的劳动强度也减轻了。

  紧接着,大伙儿又琢磨着如何改造炼焦试验箱。在试验过程中,需要规格为450mm×360mm×450mm的铁箱装煤样,放入炼焦炉中进行炼焦试验。3座40千克炼焦试验炉,年均需用铁箱180个,而每个铁箱只能试验3炉至4炉,每天出炉都要清扫较多脱出的铁屑,而且得使用铁锤锤打变形的铁箱,使其尽量恢复原状。

  于是,该班组人员将普通铁箱改为耐高温不锈钢板。经试验,耐高温不锈钢箱可进行45炉炼焦试验,年降低成本约10万元。

  设备维护靠大家

  降成本,还可以从哪里降?该班组成员把目光放在设备维护保养上。“设备不出故障,不仅能省维修费,还可以提高工作效率。这样的本实实在在。”唐世保说。

  在焦化厂生产中,小焦炉试验包括配煤、炼焦及试验,几乎是一个浓缩的焦化厂。从粉碎煤、分析、配煤、炼焦、出焦、筛分试验、转鼓试验、破碎焦炭、热性能试验等,所用的设备多,而且几乎全部没有可替换的设备,一旦损坏就没法工作,所以设备的维护保养相当重要。

  今年初,该班组制订措施,设立专人对每台设备进行维护保养,如给每台设备定期更换润滑油、定期清理炼焦炉烟囱、紧固炼焦炉硅钼棒、清理煤气管道内积水等,并且加大考核力度,班长进行检查监督考核,将设备所有问题消灭在萌芽之中,提高了设备使用率。今年初以来,班组设备故障为零,确保了试验数据的及时报出。 

                         (摘自中国钢铁新闻网2014年9月30日)